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【检修知识】别克曲轴皮带轮错位招致机况不良

来源:网络转载 2022-04-11 04:53:58 阅读:

本篇文章2233字,读完约6分钟

麻烦:一辆上海别克车,里程8万km,动员器是v6,3.0l mfi vin m动员器纵向先开。行驶在高速公路下时,突然出现意外加油、怠速不稳、空车原地突然加油、排气管偶发性射击、空滤偶发性回火的场景。

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故障分析与故障排除:来维修厂之前,这辆车已经修过很多次,修过很多次,但是用户的反应结果总是时好时坏,故障无法排除。所以我们停止了对事故现场的重新鉴定。除了故障场景,本发明还有另一个特殊场景:如果启动很顺利,加油和怠速情况很不正常;如果起步很硬,减速、怠速等工况都不好。

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根据这些场景可以在焚烧线找到原因,但是为了防范油路故障,先停止了油压系统的快速审查。方法:模拟故障情况,挂挡,踩刹车。此时另一只脚轻踩油门,类似失速实验。因为这样做增加了动员者的负荷,所以可以很容易地表现出座位断裂的场景。从油压测试口接油压表,测得活动器故障时油压为290-320kpa,完全符合技术要求。通过这个实验,基本可以排除泵和油压调节器的原因。检查的重点应该是焚烧系统。

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根据用户反映,这辆车是二手车,发生过交通事故。钣金成型时拆除了动员器,买车时没有发现这个问题。目前行驶10000km只是开始出现怠速不稳,加油不畅的场景。我已经换了闪络插头和低压线,结果还是不处理。试想一下,火花塞和低压线路只是焚烧电路的执行部件,并不是焚烧系统的全部。于是用示波器复查焚烧子极的电压和波形,复查结果显示无论哪个气缸有故障,都存在拒爆。但是没毛病的时候,各缸的燃烧波形很不正常。按照通常的分析,傅展示的场景是六个火花塞或者低压电线不能同时突破生命力,故障应该出现在一个通用部件上。这辆车是三个焚烧盘管并联间接燃烧。因此,焚烧盘管的故障并不大。

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此时考虑24x曲轴位置传感器(如图1)、3x曲轴位置传感器(如图2)、凸轮轴位置传感器是否意外丢失信号,使电控电脑ecm别无选择,只能驱动焚烧线圈负极?曲轴位置传感器安装在活动器的前部。发生交通事故时也是由动员者检查的吗(动员者拆下曲轴皮带轮,更换正时齿轮盖)?那么,曲轴位置传感器和感应齿圈之间的间隙能合适吗?由于传感器与齿圈之间的间隙只有0.5毫米,如果太小或太大,都容易造成速度信号的丢失。因此,停止拆卸曲轴位置传感器,更换3x曲轴位置传感器和O形圈,清除传感器头上的铁屑。卸载后,问题依然存在。因此曲轴位置传感器和凸轮轴传感器的更换被停止,但是结果不能被处理。因为上海别克在国内是新车型,发生率不算太高,所以先介绍一下3x和24x曲轴位置传感器的任务。3x曲轴位置传感器靠近曲轴,是一个霍尔效应开关。一个同心环(环上有一个齿)安装在曲轴平衡轴的前面。环上有七个槽,其中前六个槽相隔60度,第七个槽与第六个槽相隔10度。当同心环随曲轴滚动时,磁场会通过工艺环上有一定间隙的槽达到3x“霍尔效应”开关。将计算机的接地烧至3x信号电路,使信号电路通电。当磁场被同心环覆盖时,“霍尔效应”开关断开3x信号电路的接地,从而关闭信号电路。计算机通过过程3x的“开/关”脉冲信号确定曲轴的位置,这是ecm计算焚烧时间的基础。

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24x曲轴位置传感器的信号用于精确计算动子的转速。该传感器的工作原理与3x曲轴位置传感器相同。不同的是,止动环上有24个均匀分布的槽。曲轴每转一圈,24x曲轴位置传感器(“霍尔效应”开关)产生24个“开/关”脉冲信号。

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一开始,似乎只有布线和移动计算机是问题的原因。会不会是电脑ecm出现故障,无法给出准确指令,导致燃烧紊乱?因为这种情况在之前维修过的类似车型中也有发明。所以用示波器来停止测试(如果没有示波器,也可以用小测试灯来代替。方式是测试灯的一端接在电池的前端线,另一端穿入待测焚烧线圈的负极线。启动活动器或运行活动器后,测试灯应以一定频率闪烁)。如果波形有较大的脉冲宽度或测试灯闪亮的时间差,说明这个电路或电脑指令有问题。

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通过工艺检查发现焚烧线圈的三根负极线都有不规则的距离频闪,不变形的时候会伴有病态的疾病。可能是ecm出问题了。所以找一块同样的ecm来代替,问题还是,还是没有消除。问题会出现在哪里?为了确定我检查过的任务,用万用表测量了曲轴和凸轮轴位置传感器的所有电路,模拟了很多情况,确定电路完全变形。在不停机维修的情况下,再次停止更换曲轴和凸轮轴位置传感器,但这一次,发明了一个非常费钱的线索:24x曲轴位置传感器的磁头上吸了一片铁屑!听诊还有一个奇怪的景象,就是活动器前方有异常声音,类似金属的敲击声,而当敲击声出现时,活动器任务不稳定,有效减速。活动器前部出现铁屑和敲击声。是不是歪轴皮带轮上的止动环失效了?

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如果真直轴的皮带轮总成损坏,肯定会导致喷油不畅,也会导致喷油控制信号禁止。用示波器复习,真的。然后拆下电池负极,从皮带轮上拆下蛇形皮带,拧下平衡轴与曲轴的连接螺栓,用常用的东西拆下曲轴皮带轮(如图3)。一个非常奇怪的场景出现了。24槽止动环与曲轴皮带轮的牢固铆钉松动,连接的核心孔眼膨胀约1mm。所以,两个同心圆不能不紧紧的在一起。只有靠表面的挡板和螺栓,两个圆才能在三维空间内循环运动。但由于两者受力不同,两个同心圆有绝对运动,从而形成曲轴位置传感器无法准确感受曲轴的真实位置,造成燃烧和喷油紊乱。更换曲轴皮带轮组件后,问题得以解决。原因是当移动器的正时盖被改变时,由于不使用常见的东西,很难拉动和撬动曲柄轮的滑轮。所以修理工的鲁莽很容易导致意想不到的问题,这个成绩值得培训维修人员的警示。

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